遥控挖掘机开箱

遥控挖掘机开箱测评

创作立场声明:积木爱好者,评测纯属兴趣。除有特别说明外,积木来源均为自购。

品牌/货号:小米 GCWJJ01IQI

颗粒数:980 PCS

动力组:无

灯光组:无

上市时间:2019年

小米这台挖掘机上市已有一段时间,这次我做的是「全遥控版」。其中底盘部分是我自己MOC完成,相较于原版基本上是重新做了;其中操作台部分来自于玩家“英俊的瓢儿菜”分享的图纸,我在其基础上做了适当的改动;挖臂部分不存在/也无需改动。

改装后颗粒数:1100 PCS

改装动力组:锂电×2 / L电机×2/ M电机×4

可以实现的遥控操作有:

☆ 前进/后退/转弯/原地转圈

☆ 后挖臂升降

☆ 前挖臂升降

☆ 铲斗翻合

☆ 操作台旋转

先上几张我的成品图。

成品简单测试视频如下:

包装、零件分包、说明书

↑ 彩盒不大,但是很精致。

↑ 内部的纸托设计了一个拉手,贴心。

↑ 打开后的样子,零件分包和说明书整齐地放置在纸托中,干净整洁;另外这个纸托是我见过的国产积木里感觉质量最好的。

↑ 两本拼装说明书,一张产品说明书,一张贴纸。

↑ 说明书不易反光,印刷精美,步骤清晰。

↑ 贴纸很小,设计比较简单,但细节很好。

↑ 微距下可以看出贴纸的印刷精度非常好,但是这个贴纸的缺点是,实在是有点太厚了。

↑ 没有步骤分包。

↑ 经过大约15分钟的零件整理,拼装起来效率更高。

动力组/PF件

下面就是我改装全遥控版需要的PF件,包括2个锂电、2个L电机、4个M电机。锂电,我选用的双鹰锂电,虽然我更喜欢宇星的锂电,但是由于要厚一个单位,因此无法安装在这辆紧凑的小挖机上。

其中2个L电机用于挖机的行驶动力,1个M电机负责操作台旋转,1个M电机负责前挖臂升降,1个M电机负责后挖臂升降,1个M电机负责铲斗翻合。

其中1个锂电和2个L电机安装于底盘上,其余的安装在操作台上。

零件颗粒

其实我之前在玩米兔机器人的时候接触过小米的零件,整体感觉还是不错的。这次评测完成后,我还会出一篇乐高/高砖/双鹰/小米共4个品牌积木零件的对比评测,因此今天这里就不详细说零件了。

部分零件照片如下:

MOC说明

上图是我的studio渲染图。

这辆全遥控版小米挖掘机,其中底盘部分是我自己MOC完成,相较于原版基本上是重新做了;其中操作台部分来自于玩家“英俊的瓢儿菜”分享的图纸,我在其基础上做了适当的改动。

整个车子的传动系统示意图如下:

底盘部分,我使用了2个L电机,并排摆放。如图所示,动力从L电机出来后,经过20:12、24:8两次扭矩放大,总齿轮比为5:1。

操作台部分,难点在于操作台旋转的传动设计。在该设计中,动力从M电机出来后,使用了一个蜗轮带动一个24齿齿轮;在旋转平台处使用一个16齿齿轮带动56齿的旋转平台。(需要注意的是,上面传动系统示意图中,使用的是12齿齿轮带动60齿的旋转平台,这是因为studio中没有56齿的旋转平台,小米使用的这个比乐高18938/18939要小一点。)

在操作台部分,我在“英俊的瓢儿菜”的基础上,修改了电池的安装方式,如下图所示。该改动,使得尾部外观的处理更加方便;另外,打开上面的盖板,即可方便地操作电池开关。

此外,我还修改了控制操作台旋转的部分传动固定结构,以及部分外观改动。

在增补零件方面,我没有统计对比,因此暂时没有零件表。但是大概感觉应该要补两百个零件左右。

整体拼装感受

整个拼装过程大约用了16个小时,包括过程中对颗粒的检查、以及拍照。由于我事前已经在studio中完成了大概的分步,因此拼装时基本上是对着studio在拼。

手感方面,小米零件给我的整体感受是,绝大部分零件手感比较合适(某些人可能会觉得偏松),个别零件手感偏紧。也就是说,手感的一致性要稍欠缺一点,不过整体是非常不错的。绝对是国产积木零件里最优秀的代表之一。详细的,我会在过几天的乐高/高砖/双鹰/小米共4个品牌积木零件的对比评测中讲。

大概的分步进度如下:

拼装测试

拼装时的部分测试视频如下:

成品

拼好后的成品如下:

↓ 标准照。

↓ 换个背景再来两张。

↓ 俯视视角。

↓ 左后侧和右后侧视角。

↓ 右前侧视角。

↓ 操作台电池盖板可以打开,方便电池操作。

↓ 动力舱盖板可以打开。

↓ 车顶。

↓ 车门可以打开。

↓ 底盘电池特写,电池平时可以取下。

↓ 履带。

↓ 保留了楼梯。

↓ 铲斗。

最后的总结

这种1000左右的零件数、却配了2个电池+6个电机的全遥控版积木,很少有品牌敢出。因为可能大部分人评价一款积木价值的最直观的感受,就是零件数和体积,而这辆小米工程挖掘机,从体积方面完全无法和其他一些大型挖掘机相比。算下来,PF件的成本是超过积木零件本身的成本的。

不过,全遥控版的这辆挖掘机,在我看来可玩性十足。它不像一些三四千零件数的超大型挖掘机那么难拼;在可靠性和易维修性方面也要好得多;同时与一些超大型挖掘机相比,遥控功能也完全不弱,可以说是工程车里的小钢炮;关键,它还不占地方。

也就是说,拼起来、玩起来、摆起来,都非常舒服。

这辆小米挖掘机的零件也很给力,在拼装时体验很好,而且在传动方面完全无压力。我的感觉是,不做动态全遥控版,实在是有点可惜啊!

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遥控挖掘机使用心得


复刻理由

自从上次复刻完乐高科技与颗粒的搭配MOC-3799 沃尔沃 L250G 轮式装载机后

这次的挖掘机MOC-2513 Link Belt 250X3同样是科技与颗粒的组合,其实当年复刻完U8043后就一直在复刻清单中,期间零件分分合合,这次终于下手复刻了,作者与U8043的作者一样。该作者因为制作过U8043所以对这次的link belt 250X3整体掌握的非常好,图纸正确度也超级高,只有少数的几个小错误。PF版零件数1929,比他同样的Sbrick版多了100多个遥控器控制零件,因为这个图纸我早期拿到的是pf版,但6个电机3个接收,导致无法单独控制led灯光,所以这次我就在此PF版上自己改了sbrick版,因为没有相关图纸所以和原作者肯定是有出入了。

真车图片,还原度非常高了,特别是配色,并且打破了乐高大部分工程机械黄色系,所以我也准备尽量原色复刻。

一段“官方视频”

零件使用还是建议用套装set加补件。补件直接淘宝搜索乐高+零件编号 即可,例如 乐高 3039。除了几个绝版件外,零件并不偏,并且可以通过自己修改组合来达到差不多的效果。


外观展示

开拼,还是开始的一小步:

上主转盘了:

这次的履带传动结构转换过程比较多,但是效率不错:

底盘用了一根十字杆传递动力过来:

去颗粒后的履带横梁:

底盘结构还是比较复杂的:

主动轮和从动轮结构:


装上履带就像那么回事了:

开始堆转动齿轮:

主动力箱准备装配:这里面是4个电机,XL负责大臂的升降,两个M负责左右两边的履带,L负责转盘旋转:

大臂上面两个M电机,负责小臂和挖铲,这也是这款set的一个特色,把电机前移,来消除过长的传动杆带来的动力损耗。U8043因为动力全在车体内,所以动作流畅度比这个略微逊色,这个我后面会放比较视频:

装上装饰板后,效果很赞:

之后再来慢慢捋线:

驾驶舱比U8043有过之而无不及,四个操作杆外加两个操控屏幕:

两个操控屏幕,找了两个印刷件上来,不过一个是飞机的哈哈。

颗粒补齐的前脸:


驾驶舱作者用了硬管和软管搭配,并且都需要裁剪:

我直接裁剪了个7单位硬管,效果也不错:


车门可开启,并且通过7单位薄长片,实现了门的固定卡位,使门可以固定在开启,半开和打开的位置。

电池盒封死,并且上面覆盖了固定颗粒:

去颗粒后:

这里也用平面砖去科技孔:

接收器sbrick所以我自己调整了一下,从作者视频里看,他的sbrick版接收器位置并不在这里:

后面板覆盖:

大屁股完成,后面也带两个led灯。

趁着天黑先来张大灯照:

可以看到机械臂的led灯角度正好照在施工地面上,符合真实的样子

对比U8043的led灯,8043就略显尴尬了

白天拍特写:

挖臂被面板覆盖后很厚实并且很好看:

驾驶舱正脸:


屁股因为要处理出弧度所以使用各种孔砖比较多,看起来有点乱:


底盘很厚实并且密密麻麻的传动齿轮:

这里的两个六孔圆盘使用的非常好,可以转动来增加转盘旋转的润滑度,并且把厚重的上半身重量分摊在了底盘上。

大大小小的齿轮从下面看一览无遗:

右侧因为没有绝版的7空红薄壁,自己用其他孔数的薄壁重新组合了一下,颜色搭配完全一样,省了大几十。

绝版的高价红7孔薄壁:

车身两边都有后视镜

可开启车门,并且可以固定在三种角度(最大,微开和关闭):

下面光面砖补齐:

驾驶舱顶盖可开启:

引擎盖同样可开启,因为去掉了红外接受换成了蓝牙的sbrick所以盖板孔全部填满:

打开后保留了部分原作的装饰部分,同时电池盒的开关也在这里:

车身左侧可打开的工具仓,里面有扳手等工具:


下面对比一下同样在挖掘机中出类拔萃的U8043:

现在的U8043已经彻底颜色统一:

履带250X3更长,但车身8043更长,所以整体大小差不多:

受机械臂结构差异的影响,250X3 挖臂的最大和最小角度要NB的多。

最大角度比8043多了大概15度以上:

最低角度8043的劣势就明显太多了,8042无法做出大俯角挖掘形态:

没有盖板美化的8043上面看起来就有点惨了:

挖壁也因为是纯科技件组合,比较空荡:

视频对比,因为8043的全部电机都在车身内部,挖臂上的动作需要大量的万向轴做转换,因此在极限角度下会因为传动过长及零件相互挤压下,出现挖臂动作卡顿现象。

相比起来,将挖臂电机前移的250X3则流畅得多,转盘360度旋转这种动作对于两个都是小意思了。

独立控制的车灯帅呆了:

本来电池就是从乐高遥控器中拆出来的非满电电池,需要带动6个电机和3组led灯,测试及玩耍了一段时间后,电池没电了,

正好大家感受一下拆卸电池盒的难度:

驾驶舱,侧板和工具包得拆下来,特写下工具包:

需要拆下来的部分特写,不需要大破坏车体,所以总体还好,拆一次一分钟内应该就能搞定:

遥控履带四兄弟(突然雷雨大作,光线立马完蛋,凑合两张吧):

总结

  1. 我搭建过改作者的全遥控终极版U8043和U42009,这次搭建的250X3感觉无论是从结构还是图纸品质都更上了一层楼,并且作者使用了部分零件做了内饰,感觉是一款用心的作品。

  2. 零件数1900多个,抛掉红外版的遥控器操控零件,总体应该是1800多,零件数不算多,并且无特殊零件,即使没有那些绝版原色零件,也比较容易轻微异色出来,我不说大家估计找不到我异色的几个地方。同时因为两个M电机上移,内部空间也还凑合,方便增加更多的功能。

  3. 乐高零件的精度和品质经常性的会触动我,U8043已经没有加电很长时间了,这次直接开机所有动作和一年前差不多,没有因为湿度温度变化和部分零件一直吃力而影响精度,相比国产动力set,关机后放置几天可能都无法实现之前的动作有着天壤之别。

  4. 这款复刻完成后,应该会替代8043成为挖掘机的保留品了。

  5. 图纸质量非常高,但毕竟是收费图纸,链接我就不释放了,感兴趣的可以直接去作者的官网购买,或者借助国内购物平台。链接

最后零件清单:


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